CNML格式】 【 】 【打 印】 
掃描二維碼訪問中評網移動版 專項獎勵要素激勵!甌海“機器換人”熱潮湧動 掃描二維碼訪問中評社微信
http://www.CRNTT.com   2015-10-12 09:41:43


  中評社北京10月12日電/用30台打磨機器人、30個工人,通過人機交互進行生產,相比原先150人、通過打磨車床手工打磨,工作效率到底能提高多少?溫州亨達光學有限公司董事長周順考,前段時間一直在心里默默地算著這筆賬。結果讓他很高興:機器人打磨效率提升5至6倍,產能提高20%,產品不合格率降低了3成。

  浙江日報報道,統計數據顯示,今年1月至8月,溫州甌海區共完成技改投資21.13億元,同比增加37.6%。兌現市、區“機器換人”專項獎勵資金860餘萬元。截至目前,該區已實施和正在實施“機器換人”項目的規上企業有250餘家,占全區481家規上企業的52%。

  與之相對應的,則是甌海企業產品質量、生產穩定性、標準化程度、企業勞動生產率和技術貢獻率穩步提升。在該區今年已實施的60個“機器換人”項目中,平均用工人數減少了15%,勞動生產率提升了30%以上,產品合格率提高至90%以上。

  將“機器換人”與促進工業用地二次開發的挖潛節地緊密結合,是甌海推進“機器換人”的有效舉措之一。土地要素制約是當前甌海工業發展的一大瓶頸,據統計,近3年掛牌出讓工業用地僅4宗共70畝。對此,甌海一方面通過創新思路,放寬企業容積率、減免城市市政基礎設施配套費等措施,鼓勵企業實施挖潛節地、向空間要地;一方面派專家服務組入駐,幫助企業按照實際需求制定“機器換人”提升方案,同步實現企業建築容積率和零地技改雙提升。據統計,自從2012年企業“挖潛節地”專項行動開展以來,甌海廠房改擴建新增建築面積已達51萬平方米,與之同步的單設備類技改總投資近10億元。

  與畝均效益相結合,通過建立以能耗、產值、稅收相平衡的評估體系,倒逼企業加大技改投入。截至目前,甌海已累計淘汰落後企業414家、設備716台(套),取而代之的各類先進設備投入4.8億元。“光我們電鍍行業就先後淘汰115家落後生產企業和128條落後生產線,替換設備投資達1.3億元。”甌海區電鍍行業協會會長黃壽銀告訴記者,目前區內所有電鍍企業工藝裝備水平已基本實現機械化、自動化,平均生產線自動化程度從整治前的22%提高到86%,用煤量降低16%,用水量降低50%。

CNML格式】 【 】 【打 印】 

 相關新聞: